在役原油管道开展压力试验的有益探索
来源:《管道保护》杂志 作者:陈建民 时间:2018-7-21 阅读:
陈建民
中石化管道储运有限公司
随着全国油气管道隐患整治逐步深入,安全隐患较为严重的部分老管线被停输封存,所承担的原油输送将由复线承担。复线需要重新核定管道运行压力,但由于自身条件限制,没有开展内检测,管道的腐蚀状况无法定量描述。采用外检测的手段,不能保证检测出所有的缺陷。输送能力究竟下降多少,无法确定。管道提压输送存在较大的泄漏风险。在输送介质不变、停输时间有限的情况下,开展压力试验成为核定运行压力的唯一手段。
1 压力试验可行性分析
GB50253《输油管道工程设计规范》、GB50369《油气长输管道工程施工及验收规范》、GB / T16805-2009《液体石油管道压力试验》及GB 32167-2015《油气输送管道完整性管理规范》均对管道耐压试验有规定。管道耐压试验被管道完整性管理作为内检测、外检测之外的又一种试验评价方法,直接、简单、效果明显。但由于受管道试压介质置换和停输时间限制的影响,以前在国内很少采用。进行压力试验前应开展以下工作:
(1)试验管段。主要依据输油工艺运行参数,结合管道壁厚、沿程高差、截断阀、穿跨越工程位置等因素确定。首先考虑壁厚小的、输送压力大的管线,如出站段管线。其次考虑全线试压。为减少停输次数及便于巡护人员集中巡护,可几段同时试压。
(2)风险预判。水压试验通常在新建管道或停输封存的管道上采用。压力试验是在运行的管道上实施,有可能出现管道泄漏情况,具有一定的风险。停输时间超过有关规定会造成凝管,或不能按期完成输油任务。对此要进行分析论证,并采取必要的管控措施。
(3)试验压力。根据《液体石油管道压力试验》规定,最高试验压力按设计压力的1.25倍确定。
(4)试验介质。根据《液体石油管道压力试验》规定,结合试验管段没有经过大中河流、人口稠密区及穿越铁路(穿越公路管段近期进行了改造),最终确定带油试压。打压时的注入介质是站内消防水。由于管线停输后管道内充满原油,因此注水上压的时间可控。
(5)泵的选择。为防止试验过程中管道压力过大,可依据试压管道的管径和规定的试压时间,选择排量为4~10m3的小排量注入泵。
2 某原油管线压力试验
2.1 管道基本情况
某原油管线1996年9月开工建设,1998年9月建成投产,全长156km,材质为S360、S415螺旋焊缝钢管,管道防腐为采用石油沥青玻璃丝布及环氧煤沥青,外加电流阴极保护。全线设A站、C站、E站。A站—C站段管径为Φ630,C站—E站段管径为Φ711。2002年增输改造新建了B站和D站,输量达到每年1800×104吨。迄今已运行18年。
自2009年以来,管道多次发生腐蚀泄漏及几次爆管,后采取降低输量和压力运行,本体安全状况较差。2011年后,企业加大投入,加强检测,重点对管道补口、浅埋、钢套管、固定墩、河流穿越段、阴极保护等存在的问题及缺陷进行了较全面的整治,情况有所好转。
2.2 压力试验综述
某原油管线压力试验分布状况如下图所示:
2#阀室~C站、3#阀室~D站及4#阀室~E站等3个管段未安排压力试验,主要因为这三个管段均属于进站方向的管段,输送压力相对较低,风险较小。
(1)编制试验、应急、特别巡护及抢修方案,并通过专业审查。
(2)试压泵现场安装连接注入管线(一般注入点选择在收发球筒放空点);巡护车辆、人员进入各自巡护点;抢修人员、物资(包含处置溢油的物资)、机具设备(含封堵设备)、车辆(含单斗、混凝土破拆用“啄木鸟”)进入管线附近并待命;启动试压泵,逐级升压至最高试验压力,做好试压记录;按方案要求稳压至试压结束。升压期间如发生泄漏,应尽快完成抢修并恢复管道运行。
(3)试验数据及泄漏情况见下表。
通过3次压力试验,最高运行压力由试验前的3.8MPa升至4.5MPa,A站出站可提至4.8MPa。
2.3 特别巡护
试验期野外及空旷区域2人/km,重点管段1人/100m,人口密集区域、重大隐患点设专人监护。巡线人员试验期间在管道一侧徒步巡护,不留死角;驻点人员每间隔半小时对设施及管道巡查一次。
2.4 风险告知
试验前向管道穿越大棚区、隐患点、占压严重等管段沿线印发告知书,将方案报备地方管道主管、安全监管、环保部门。
2.5 应急抢险
成立压力试验应急抢险指挥部,提前联系好社会应急资源24小时待命。一旦试验压力出现异常变化确认管道泄漏,立即停止注入并下达抢修指令,抢修队赶赴泄漏点查看,同时调集应急资源进入现场展开抢险。
抢修完毕,及时清理现场,对废弃物和污染物进行妥善处置。
3 问题探讨
(1)压力试验过程可能发生的泄漏量分析。泄漏量大小与试压管段的高程差变化、密封结构、缺陷失效形式及试压泵的排量等4个因素相关。具体来说,对高程差变化明显的管段,首先要考虑高程变化对泄漏的影响。试压管段密封结构属于完整的一套压力容器,局部瞬间泄漏,理论上讲泄漏量应不大于注入量。腐蚀缺陷发生的泄漏,泄漏量不大。螺旋焊口开裂会出现泄漏,泄漏量大小取决于进入管内的空气量,但埋地环境下空气进入量有限。试压泵排量大小与泄漏量密切相关,使用小排量试压泵试压时间长,应根据现场情况合理选择。
(2)压力试验过程的输油工艺分析。试压管段的油品物性对试压时间长短有重要影响,对粘度大、凝点高的油品,应考虑采取降凝降粘措施。如有条件,可储备一定数量的低凝油品用于压力试验。考虑到抢修人员安全,用于压力试验的油品应不含或少含硫化氢成分。
(3)河流段管道压力试验分析。依笔者几十年经验看,除地震、泥石流、洪水等自然灾害影响外,管道穿越河流段发生泄漏的概率几乎为零。因为河流段管道从设计、施工等方面要比一般地段的管道高一个等级,管道壁加厚,焊接、无损检测采用最高等级。其次,水下管道阴极保护效果极佳,管道腐蚀很小。第三,对河流段管道改造取出的旧管道检查发现,管体几乎完好如初。建议对大中型河流段管道免去压力试验环节,或用水置换油后单独试压。对穿越小型河流、沟渠等管道,在风险可控情况下,可连同其他段管道一起进行整体压力试验。
(4)穿越铁路公路管道压力试验分析。穿越铁路、公路管道设计、施工标准高于一般地段,但阴极保护效果不如河流段管道,可能存在阴极保护死角,会产生局部腐蚀。试压前应对穿越段整体进行管体检测和防腐层维修。
(5)解决停输时间与试压时间矛盾。受油品物性、季节因素以及输油生产连续运行的影响,对停输时间会有不同限制,这与GB 32167-2015规定的严密性试压持续时间24小时存在矛盾。可以尝试“压力换时间”,即将试压压力从规定运行压力的1.25倍提至更高一级,相应减少所规定的试压时间。
(6)处理试压压力不稳定问题。当发生此类问题时,可能存在管道腐蚀等因素导致微泄漏、截断阀不严以及打孔盗油等情况。试验可以继续进行,调节泵排量,稳住压力,达到规定的时间点。待试压完成后再查找泄漏原因。
(7)干线截断阀能否用于压力试验。干线截断阀一般采用球阀,生产制造工序中有压力试验环节,但试压时间有限。根据球阀结构及所具备的功能分析,能够承担试压任务,但前提是管道没有发生瞬间泄漏,因为瞬间泄漏可能造成阀密封损伤。干线截断阀可有条件的用于管道压力试验,且管道试验压力不宜过高,建议不大于截断阀额定压力的75%。
4 结论
(1)测试出了管道输送能力,实现了输量增加。
(2)管道运行得到改善,泵的可调范围加大,与输量合理匹配。
(3)为老管线隐患整治提供了支持,降低了企业的运营成本。
(4)及时发现处置了管道本体上存在的严重缺陷及盗油孔阀门。
(5)为老管线推行完整性管理及安全评估提供了技术支持。
作者:陈建民, 1985年毕业于中国石油管道学院线路工程专业,公司管道专家,高级工程师,长期从事管道工程与管理工作
《管道保护》2016年第6期(总第31期)
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